SN10-35系列少油斷路器由框架,油箱及傳動部分組成。框架上裝有分閘限位器,合閘緩沖,分閘彈簧及6只支持絕緣子。傳動部分有斷路器主軸,絕緣拉桿等。油箱固定在支持絕緣子上。
本斷路器的滅弧室設計為縱橫吹和機械油吹聯(lián)合作用滅弧,在短時間內可有效地滅大,中,小電流。
SN10-10 I型。II型及SN10-10III/1250-40型為單筒結構,SN10-10/III/2000-40型和SN10-10/3000/40型附加一幅筒成為雙筒結構,由于副筒不產(chǎn)生電弧,故其觸頭不用耐弧合金,亦不裝滅弧室。
SN10-10系列少油斷路器由框架,油箱及傳動部分組成。框架上裝有分閘限位器,合閘緩沖,分閘彈簧及6只支持絕緣子。傳動部分有斷路器主軸,絕緣拉桿等。油箱固定在支持絕緣子上。本斷路器的滅弧室設計為縱橫吹和機械油吹聯(lián)合作用滅弧,在短時間內可有效地滅大,中,小電流。 SN10-10 I型。II型及SN10-10III/1250-40型為單筒結構,SN10-10/III/2000-40型和SN10-10/3000/40型附加一幅筒成為雙筒結構,由于副筒不產(chǎn)生電弧,故其觸頭不用耐弧合金,亦不裝滅弧室.
SN10-35開關在歷次試驗中,跳閘電壓均出現(xiàn)了不同程度的超標現(xiàn)象,其中超標嚴重的開關跳閘電壓達168V,而標準是30%~65%Vn(即66~143V范圍內)。從影響開關跳閘電壓的因素方面分析,可歸納為:(1)開關合閘后機構三聯(lián)板死點下沉;(2)開關分閘鐵芯空程調整不當;(3)開關分閘鐵芯存在剩磁或卡阻現(xiàn)象。由于設計與制造中存在的問題,使得開關分閘機構調試困難,當死點調整過高時不能可靠合閘,當死點調整至剛能保證合閘,則由于死點下沉而造成分閘動作電壓試驗不合格。通過對開關機構動作情況的仔細觀察、分析,得出其產(chǎn)生死點下沉的原因為:(1)死點撐桿過細,難以承擔開關合閘后對它形成的壓力而造成死點下沉;(2)機構連板與軸銷之間間隙過大,造成機構死點下沉;(3)開關分閘拉簧過大,而與其配套的機構是CD10Ⅱ型(與10kV開關相同)在開關合閘后機構承受拉簧拉力作用,而造成死點下沉。正常情況見圖1(a),圖1(b)所示為死點下沉情況。









